湖南博云新资料股份有限公司董事长刘文胜介绍,要让碳原子在炭纤维编成的“炭毛坯”里“听话”地有序摆放,看似简略,技能上的含金量却极高,创业适当艰苦。
刚开始从事炭/炭复合资料制备技能讨论研讨时,身为课题组组长的黄伯云院士,浸透热情,以身作则,抬机器,扛氮气瓶、丙烯瓶,调温度,样样都干。为将有限的资金用于技能攻关上,课题组成员顶着盛暑,在没有空调、室温40多摄氏度的实验室汗流浃背静心研究。
10月妊娠,榜首炉产品出炉的日子总算来啦!我们集合到炉前,浸满血丝的眼睛里充溢希望,成果却令人大为绝望:榜首个“胚胎”是一堆黑炭团!
不被波折压垮,一直在改善工艺,屡败屡战,阅历了上百次的失利,总算,一炉浇注汗水汗水的炭/炭刹车盘在粉末冶金研讨所的中试生产线制成了,中南大学成为国内首家把握该项制备技能的高校。
为使科研成果赶快产业化,2001年,校园联合中航材、湖南高创投等单位,将粉末冶金研讨所改制,建议设立了湖南博云新资料股份有限公司。
2001年7月,出资1.5亿元的博云新材青山基地奠基,设计能力为年产1万套炭/炭复合资料航空刹车副以及航天火箭喷管、喉衬资料等系列产品。
曾在青山基地项目部工作过的职工都记住那时的艰苦。土地平整后,路不通,电不通,水不通。每天往复校园和基地之间,只要一台皮卡车作交通工具;工地用水需求用水泵加长管从乡民的水沟里抽取,更甭说处理喝水难题,不管老少每天动身前都要带着装满水的超大号水杯;午休就在简易工棚打个盹,煮饭就在工棚旁暂时支个锅。
基地在建设中,炭/炭刹车盘的实验还在深度研制。为了求证生产出的炭盘各项功能是不是满意刹车要求,必须在间断起飞、正常刹车、最大载重量等条件下进行惯性台实验。
科研人员在桂林做惯性台实验,常常一待便是几个月,实验数据需求比对刹车功能要求对工艺做调整更改。
2001年11月,第三次实验,计算机屏幕上总算呈现了期待已久的曲线:成功了!
在场的科研人员相拥而泣,3000多个日夜的不懈努力,总算“孕育”了国产炭/炭刹车副。